問題的提出
成都三勒漿集團四川華美製藥有限公司的液體製劑車間有兩條30mL液體製劑生產線,主要用於口服液生產。該生產線由臥式洗瓶機、殺菌幹燥箱及灌裝機組成,設計生產能力為180支/min。在zai生sheng產chan線xian的de運yun行xing中zhong,各ge工gong序xu設she備bei的de穩wen定ding性xing及ji銜xian接jie性xing對dui生sheng產chan線xian的de生sheng產chan效xiao率lv有you著zhe至zhi關guan重zhong要yao的de作zuo用yong。但dan是shi,在zai實shi際ji生sheng產chan中zhong該gai條tiao流liu水shui線xian生sheng產chan效xiao率lv隻zhi能neng達da到dao設she計ji能neng力li的de70%,使得生產成本增加,工作時間增長。經實際分析,發現造成生產率低下的主要原因為:洗瓶機出瓶撥輪不合理所造成“破瓶”及灌裝機計量泵計量不穩定。
問題的解決
洗瓶機“破瓶”問題的解決
在維修中我們對洗瓶機進行了全麵檢查,發現洗瓶機各部件均完好,且零部件的配合均無問題,但“破瓶”故障仍然頻頻發生。 jingguozaixiguanchazhongyufaxianlewentidegenyuan,yuanlaishichupingbolunzhishajunhongxiangpingtaizheduandebopingzuliguoda,zaochengchupingbolunfuhezengjia,congerdaozhijiatouyuchupingboluncuoweier“破瓶”。為什麼在短短1m的軌道及平台上會出現負荷過重的現象呢?從結構上看,軌道兩側由U型不鏽鋼嵌入尼龍條組成,軌道是厚20mm、寬12mm的不鏽鋼條,烘箱平台由一塊約0.65m2debuxiugangbanzucheng。zheyangdejiegouduibopingdoubuhuizaochengtaidadezuli,womenjiangmeiyouqingxidebopingbumanguidaojihongxiangpingtaiyongshouzaichupingbolunchutuiboping,faxianzhixuyidiandianlijiunengjiangbopingtuidong。lingwai,womenjiangzhexiebopingqingxihouzaibumanguidaojihongxiangpingtai,yongshoutuibopingfaxianzulimingxianzengjia,yushidechuyouyushuizaijinshubiaomianbuyiliudongqieshuidezhanglidengyuanyinshibopingyubuxiugangbiaomianchanshengxifuli,zengjiabopingqianjindezuli,congeryinqixipingjiguzhangjinkoubeng。 jingyanjiu,womenzaiguidaojipingtaishangpingfuleyicengjusifuban,liyongjusifudejiaodidemocaxishuheshuizaishangmiandelianghaoliudongxinglaihuanjiebopingdezuli。jingshengchanyanzheng,cifangfawanquanjiejuelexipingjiyi“破瓶”的故障,減少了洗瓶機停機次數。
灌裝機計量泵計量不穩定問題的解決
灌裝機計量泵共有12組zu,任ren一yi計ji量liang泵beng出chu現xian問wen題ti都dou會hui造zao成cheng設she備bei停ting機ji,如ru何he增zeng加jia計ji量liang泵beng的de穩wen定ding性xing是shi解jie決jue灌guan裝zhuang機ji產chan能neng不bu足zu的de關guan鍵jian。我wo們men的de生sheng產chan線xian當dang時shi設she計ji生sheng產chan規gui格ge範fan圍wei為wei30~100mL,而當時製造商所提供的這組計量泵計量範圍是20~100mL,其計量筒直徑大,容易造成計量偏差,且由於當時活塞采用聚四氟機械加工精度有偏差,活塞磨損較快造成滴液、漏液等現象使灌裝機停機頻繁。
後來,製造商重新購回一組計量筒直徑小的計量泵,專用於30mLguige,danxinjiliangbengzaishiyongzhongjusifuhuosairengranmosunjiaokuaicongeryingxiangshebeiwendingxing,yinciwomenduihuosaibuweijinxinglexiaodegaidong,yizengjiajiliangbengdewendingxing。
改造前,活塞由兩塊聚四氟V型密封件安裝在活塞杆上工作,依靠聚四氟V型後邊緣進行密封(如圖1所示),由於聚四氟的材質不耐磨、彈性差,活塞V型後邊緣很容易磨損,造成計量偏差,隻能停機更換活塞,而且活塞的加工精度要求高,加工成本較高,增加了維修費用。
改造時,我們利用磨損後的聚四氟活塞將其V型後邊緣切削掉,隻留下圓柱部位。根據活塞筒直徑訂做矽膠墊,再用兩塊聚四氟圓柱體把矽膠夾在中間,適當擰緊活塞杆緊固螺栓(如圖2所示),利用矽膠墊的密封特性密封,達到耐用與密封的目的。這樣改造後增加了活塞的耐磨性,減少設備停機次數,而且矽膠墊加工容易、費用低。
出瓶撥輪改造
youguanzhuangjichulaidechengpinjingyoushusongdaisongdaomiejunchejianmiejun,zhongjianrenyishebeichuguzhangdouhuiyingxiangchanneng。youyuyuanguanzhuangjichupingbolunshejishichupingfangshicaiyongzhuangjishi(如圖3所示),造成玻瓶容易撞破導致藥液泄漏汙損輸送帶,導致停機,而且撞擊時發出的噪音令操作人員十分難受。 針對這個問題我們將出瓶撥輪進行技術改造,其方法是把出瓶撥輪直徑加大,其他尺寸不變,再沿每個瓶槽弧線切割(如圖4所示)。這zhe樣yang改gai造zao後hou,出chu瓶ping時shi依yi靠kao凸tu出chu部bu分fen擠ji壓ya玻bo瓶ping大da大da減jian少shao了le瓶ping與yu瓶ping之zhi間jian的de撞zhuang擊ji力li,玻bo瓶ping自zi然ran完wan好hao無wu損sun,減jian少shao了le停ting機ji次ci數shu,改gai善shan了le操cao作zuo工gong人ren工gong作zuo環huan境jing。
結語
經過上述一係列技術改造後,30mL液體製劑生產線的穩定性明顯提高了,基本達到了生產線的設計生產能力,大大節約了生產成本。 keyirenwei,duiyushebeideweixiu,bunengzhikanguzhangbiaomian,eryaozhangwoshebeidegongzuoyuanli,zhenduiguzhangjinxingfenxi,zhaochuguzhangdezhengjie,zheyangcainengchedijiejuewenti。tongshiduishebeidequexianbunengtingzhirenzhi,eryaorenzhenfenxi,tichuxingzhiyouxiaodejishugaizaofangan,jinxingjishugaizao,zheyangcainengjianshaoshebeiguzhanglv,congertigaoshebeidewendingxing。